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某電廠增壓風機是德國TLT公司生產(chǎn)的動葉可調式軸流風機,該機組結構主要由電機、吸入箱、風機、擴壓器組成,該機組是確保脫硫裝置穩(wěn)定運行的核心設備之一。該機組自 2007 年投運以來,運行情況一直平穩(wěn),但近期該機組軸承振動在線采樣值出現(xiàn)異常,從之前的 0.88 mm/s 逐漸上升到 3 mm/s 以上,上升趨勢明顯,該機組振動報警值 4.5 mm/s。
風機是高速旋轉機械,產(chǎn)生的振動可以表現(xiàn)出多種形式,如超次諧波共振、自激振動、振動狀態(tài)突變和參數(shù)振動等。引起振動的原因也有多種,例如由于風葉磨損、風葉粘料、葉輪變形等引起的轉子動平衡破壞,軸承安裝不合格引起的油液溫度升高,開停機不當造成的喘振等。
因機組一直處于穩(wěn)定運行階段,故排除喘振因素,對在線振動測量元件及變送器進行校檢結果正常,軸承油溫也在正常范圍內。對機組進行開機檢查,發(fā)現(xiàn)動葉迎風面噴涂的硬質合金磨損嚴重,初步判定風機在運行中由于轉子不平衡量而產(chǎn)生異常振動。比對煙氣的在線粉塵量歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)煙氣中粉塵含量在 100~200 mg/m3波動異常頻繁。機組在2200 km3/h 煙氣的沖刷下,動葉表面的硬質合金磨損引起轉子不平衡量升高,動葉內部的基材較軟,磨損較快,轉子不平衡量不斷地升高,表現(xiàn)出來的現(xiàn)象就是風機的振動值逐漸升高。
觀測風機解體后的軸承、葉輪內部部件,主軸承有一定磨損,動葉葉柄支撐軸承及動葉片磨損較嚴重。更換磨損的支撐軸承及動葉片并進行動平衡校驗,要求精度不低于G2.5,實際不平衡量為23g。由于機組軸承有一定的磨損,原定安裝間隙已不適用,為確保機組一次投運成功,需要精確地確定軸承安裝間隙。
杭州那泰有限元分析公司以風機本體為對象建模,假設軸承座、基礎相對于軸承為剛體,重點分析軸承與轉子之間的間隙對振動的影響。
對動葉可調增壓風機轉子采用了實體建模,模型中包括螺栓、倒角、軸肩、退刀槽等細節(jié)結構,以期計算模型盡可能地接近真實結構。鑒于研究重點在于軸承間隙與振動之間的關系,因此對葉片采用等效質量塊進行適當簡化,選擇八節(jié)點六面體縮減積分單元C3D8R,為避免劃分網(wǎng)格出現(xiàn)單元扭曲,對模型進行切割,以便于生成規(guī)則的六面體網(wǎng)格單元,利于計算收斂和提高精度。
該模型中邊界條件分別為鉸支和考慮滾動軸承力的支承。在鉸支情況下采取全約束靠近渦輪盤一側的與軸承配合的連接面,而另一側與軸承配合的連接面處允許其軸向竄動,并加載重力加速度。滾動軸承所承受的載荷是通過滾動體由一個套圈傳向另一個套圈,每個滾動體承受載荷與軸承的載荷分布有關。根據(jù)赫茲接觸理論,如果載荷Q為零,接觸區(qū)域為幾何點。如果載荷Q不為零,由于幾何點面積為零,其應力為無窮大。有限元分析借助 ABAQUS 提供的二次開發(fā)平臺subroutine來實現(xiàn)滾動軸承載荷施加。
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